热管式空气预热器应用案例
我公司从2009年开始将传统管式空气预热器改造为搪瓷热管式空气预热器,均取得良好的效果。现就山东东阿华通热电有限公司搪瓷热管式空气预热器的实际应用案列进行对比分析。
山东东阿华通热电有限公司现有WGZ170/9.8-3型锅炉一台,本锅炉为单锅筒,自然循环,集中下降管倒U型布置的固态排渣煤粉炉,室内布置,双框架全钢结构,四角切圆燃烧。该锅炉自运行至今,存在排烟温度过高低、温段空气预热器腐蚀及堵灰等问题,影响锅炉整体热效率及安全运行。
热管式空气预热器改造后布置简图
热管式空气预热器基管规格为φ38×3,材质为20 GB3087,;翅片规格为1.2*18,带距为10mm。额定负荷时管间烟气流速为8.5m/s。空气预热器采用卧式错列布置,两端以及中间采用管板支撑固定。热管与水平方向夹角为20°。
对比该锅炉运行日志,锅炉在相同负荷状态下原排烟温度为158℃,排烟温度下降26℃。
经济效益分析
锅炉效率提高,排烟温度降低26℃。按照锅炉烟气流量为185000Nm³/h计算,锅炉每小时回收烟气热量为(Q=CmΔT)6734000Kj/h。
按照燃料低位发热量为22100Kj/Kg,价格700元/t,一年运行时间按照8000小时计,共累计节省燃料费用170.6万元。
该项目属于节能项目改造,可申请国家节能补贴。按照目前国家相关政策可一次性获得国家节能补贴55万元左右。
脱硝空气预热器堵塞的解决方法
整个锅炉运行的过程当中,可确保轻微缺氧的一种状态,把脱硝反应器入口NOx浓度掌控在低于300mg/Nm3的范围,千万不能有过度缺氧运行的情况发生,可将脱硫吸收塔入口CO浓度的实际状况作为参考,尽可能地把整个数值控制在150mg/Nm3以下;挑选的煤种搭配方式,将入炉煤灰进行科学合理性的掌控,进行燃煤灰分的正确设计,将烟气的飞灰量减少到的程度。
有效地利用好小修时间,增加空气预热器当中冷段高压水冲洗,同时制定明确的冲洗机制。
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